祝鵬是個(gè)合同工,入廠學(xué)徒期僅四個(gè)月便提前晉升為主操作,成為車間獨(dú)當(dāng)一面的生產(chǎn)骨干。工作兩年中從沒出現(xiàn)過質(zhì)量問題,干出的活兒都是精品,組里老師傅對他都豎起大拇哥嘖嘖稱贊。
2004年11月,19歲的祝鵬從陜西科技技工學(xué)校畢業(yè)后,被招聘到7416廠二車間貼片崗位工作。一位老師傅語重心長地對他說:“片子粘貼看似好干,但是要干好卻不容易,夠你學(xué)一輩子的。”這番樸實(shí)的話語鼓勵(lì)了祝鵬。從此,祝鵬把全部精力都放在了貼片崗位上。剛開始跟著師傅干活,在師傅的指導(dǎo)下,工藝文件和操作規(guī)程中的每一個(gè)細(xì)小的環(huán)節(jié)都不放過,從最簡單的片子倒角、清理、刷膠和給副操作打下手干起,細(xì)心觀察,虛心學(xué)習(xí),用心領(lǐng)會(huì),并利用業(yè)余時(shí)間在廢棄的發(fā)動(dòng)機(jī)客體上苦練基本功。一次,他在進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)頭部小開口絕熱層整形時(shí),老是割不平。為了盡快攻下此難關(guān),他仔細(xì)回憶師傅們的操作方法,蹲在發(fā)動(dòng)機(jī)旁琢磨,入神的他連午飯都忘了吃,直到掌握操作要領(lǐng)為止。兩年多來,祝鵬僅學(xué)習(xí)筆記就記滿了兩個(gè)筆記本。正是憑著他的樸實(shí)、細(xì)心、好學(xué)和工作中那股子鉆勁、韌勁,學(xué)徒僅四個(gè)月便掌握了發(fā)動(dòng)機(jī)絕熱層的粘貼方法,逐漸練就了一手絕活,而且他的實(shí)力也得到進(jìn)一步驗(yàn)證。他所承擔(dān)的型號產(chǎn)品,均以“零缺陷”通過了車間、廠和軍代表嚴(yán)格的檢驗(yàn),在和他一起進(jìn)班組的十名短期合同工中,他率先獲得了主操作的上崗資格,并一直保持著“零缺陷”的質(zhì)量記錄。
工作中,他敢于向技術(shù)難題叫板。去年夏天,某型號發(fā)動(dòng)機(jī)絕熱層出現(xiàn)大面
積脫粘,一度成為
科研生產(chǎn)中的 “短
線”。為查找原因,
廠里組織有關(guān)人員
進(jìn)行了6次驗(yàn)證試
驗(yàn),都失敗了,連一
些富有經(jīng)驗(yàn)的老師傅聽到消息后都打了退堂鼓,而祝鵬卻鼓起勇氣向領(lǐng)導(dǎo)請戰(zhàn)。那天下午他就和車間工藝技術(shù)人員一起對產(chǎn)生大面積脫粘的原因進(jìn)行機(jī)理分析,制定出新的攻關(guān)方案,他還將平時(shí)工作中發(fā)現(xiàn)的細(xì)節(jié)問題及產(chǎn)生的原因,以試件對比的方法進(jìn)行攻關(guān)試驗(yàn),從下午三點(diǎn)一直干到晚上八點(diǎn),終于出色地攻下了此難關(guān),一時(shí)在員工中傳為佳話。他還踴躍參加廠里開展的合理化建議和技術(shù)改進(jìn)活動(dòng)。他先后提出“反噴漏氣操作過程中應(yīng)注意的細(xì)節(jié)”和“提高一界面粘接質(zhì)量方法”,均被車間和廠里采納,有效地避免了生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。他還從勤儉節(jié)約和降低能源消耗入手,提出利用回收的廢溶劑進(jìn)行清洗膠盆建議,小小的建議即減少了原材料消耗,又為廠里節(jié)省了不必要的開支。