今年38歲的牛正寶是3327廠機加車間銑工班班長,1982年12月技校畢業(yè)進(jìn)廠,在銑工的位子上一干就是20余年。從最初的學(xué)徒工成長為進(jìn)入國家“511人才工程”高級技能人才庫的技能人才,他經(jīng)受了歲月的“銑”禮。
作為一名班長,他注重管理,勇挑重?fù)?dān),主動承擔(dān)加工難度較大的活兒。在型號工程生產(chǎn)任務(wù)繁忙的時候,他總是帶頭奮戰(zhàn)在一線。僅2003年他累計加班175次642小時,完成定額工時3782小時,新品工裝工時1734小時,產(chǎn)品合格率達(dá)99.94%。
工廠主導(dǎo)產(chǎn)品“飛參(俗稱黑匣子)”的核心部件一防墜毀殼體零件的加工中,由于材料韌性大、高溫時強度硬度高、導(dǎo)熱率低,致使刀具磨損嚴(yán)重,加工質(zhì)量不理想,生產(chǎn)成本高,效率低下等問題,并且加工中產(chǎn)生的噪音和煙霧對人體造成很大傷害。為此他認(rèn)真琢磨,反復(fù)試驗,通過改制銑刀,改進(jìn)零件裝夾,選用合理的冷卻液和機床切削參數(shù),變換銑削方式等辦法攻克了這道難關(guān),其刀具耐用度提高了5倍以上,生產(chǎn)效率提高50%,生產(chǎn)環(huán)境大大改善,為型號工程“黑匣子”殼體的順利加工和生產(chǎn)工藝定型創(chuàng)造了條件。
他不僅在普通銑削加工中有絕招,而且在數(shù)控銑削方面也頗有見地。當(dāng)數(shù)控機床第一次出現(xiàn)在車間時,由于全英文操作界面,當(dāng)時廠里規(guī)定只有大專以上的人方可操作使用,但他卻打起了開數(shù)控床的主意,利用業(yè)余時間一邊自學(xué)英語,一邊鉆研起厚厚的機床說明書。“滴水穿石”,憑著他的牛氣和牛勁,很快熟練掌握了XK714型數(shù)控機床的操作和編程。今年初工廠購來一臺進(jìn)口CNC-43型四軸聯(lián)動立臥轉(zhuǎn)換銑削加工中心,車間由于沒人會編制臥軸加工程序,使得床子無法實現(xiàn)立臥軸的一次轉(zhuǎn)換加工,又是經(jīng)過他的攻關(guān),成功解決了臥軸程序的編制方法。
在成績和榮譽面前,牛師傅卻說:“我還是一名普通的銑工,一頭不甘掉隊的老黃牛。” ■孫世恩